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      廢料煤矸石“煉”出新型環(huán)保磚

      2025-08-12 12:11:28 來(lái)源:科技日?qǐng)?bào)  

        科技日?qǐng)?bào)記者 韓 榮 通訊員 梁利惠

        煤矸石與烏金同根生,但一出生便被定義為固體廢物。如何將其高值化利用,是近年來(lái)煤炭行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵方向。

        近日,科技日?qǐng)?bào)記者走進(jìn)位于山西省長(zhǎng)治市的山煤國(guó)際經(jīng)坊煤業(yè)新型建材廠(以下簡(jiǎn)稱“新型建材廠”)。該廠負(fù)責(zé)人王鵬告訴記者,如今,煤矸石經(jīng)過(guò)多重處理加工后已成為新型環(huán)保磚的主要原料。

        改頭換面,煤矸石成了香餑餑

        走進(jìn)新型建材廠,一排排紅色磚塊整齊碼放。它們不久后便會(huì)被運(yùn)輸?shù)介L(zhǎng)治市各個(gè)建筑工地?!颁N售旺季一到,咱這兒的磚就供不應(yīng)求。”王鵬說(shuō),旺季時(shí),顧客的拉運(yùn)車甚至能排起三四百米的長(zhǎng)隊(duì)。

        由煤矸石作為主要原料制成的磚塊為何如此受歡迎?“這些磚的硬度是普通磚塊的3倍以上?!蓖貔i說(shuō),與普通磚塊相比,由煤矸石制成的磚塊在強(qiáng)度、防潮、抗震、抗風(fēng)化等方面較普通黏土磚更為優(yōu)異。

        “煤矸石中存在的有害物質(zhì),逸出后會(huì)造成空氣、農(nóng)田和水體污染。傳統(tǒng)的做法是把煤矸石拉運(yùn)到指定的矸石處置場(chǎng)地進(jìn)行科學(xué)填埋?!鄙矫簢?guó)際經(jīng)坊煤業(yè)生態(tài)環(huán)保部部長(zhǎng)何江魚(yú)告訴記者,經(jīng)坊煤業(yè)作為一座城中礦,煤矸石等固廢處置的成本相較其他礦而言更高。

        為了拓展廢棄煤矸石的處理辦法,2004年,經(jīng)坊煤業(yè)在多次調(diào)研論證后決定投資1700余萬(wàn)元,建成占地3.4萬(wàn)平方米、磚塊年產(chǎn)量3600萬(wàn)塊的新型建材廠。2008年,經(jīng)坊煤業(yè)對(duì)新型建材廠進(jìn)行改擴(kuò)建,產(chǎn)能升級(jí)為年產(chǎn)6500萬(wàn)塊。

        “煤矸石十分堅(jiān)硬,可代替黏土制成磚塊,還能作為燃料為燒磚提供熱源?!蓖貔i介紹,經(jīng)坊煤業(yè)所產(chǎn)煤矸石具備低硫、低鈣、低灰特質(zhì),有利于增強(qiáng)煤矸石磚原料指標(biāo)的穩(wěn)定性。

        盡管煤矸石資源復(fù)用優(yōu)勢(shì)明顯,但在運(yùn)行初期,該公司還是遇到了不少困難?!懊喉肥u質(zhì)量的優(yōu)劣取決于多個(gè)因素。其中,原料煤矸石的純度與顆粒度大小是關(guān)鍵?!毙滦徒ú膹S粉碎車間主任王亞寧回憶道,制磚初期,企業(yè)常遇到磚塊炸裂的問(wèn)題。經(jīng)化驗(yàn)發(fā)現(xiàn),煤矸石里有時(shí)會(huì)摻有青石,青石中的氧化鈣遇水會(huì)炸裂。為了解決此問(wèn)題,新型建材廠經(jīng)過(guò)多方論證,在原來(lái)制磚流程中增加了人工分選流程和加水檢測(cè)工序。“兩道保險(xiǎn)”的加持,有效解決了磚塊炸裂的問(wèn)題。

        發(fā)熱量不均勻?qū)е鲁善仿什桓?,也是建廠初期常遇到的難題。燒磚的熱源來(lái)自煤矸石自身,但因產(chǎn)出的煤矸石大小不一,常引發(fā)熱量不均勻現(xiàn)象,致使成品率不高。新型建材廠成品車間主任張?zhí)榻B,為了解決上述問(wèn)題,公司研發(fā)了往復(fù)式振動(dòng)篩分選煤矸石方法,并搭配使用大小煤矸石,攻克了難關(guān)。

        隨著新型建材廠的制磚作業(yè)逐漸步入正軌,其背后帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益也逐漸顯現(xiàn)。王鵬告訴記者,建廠以來(lái)共計(jì)消納煤矸石306萬(wàn)噸,節(jié)約煤矸石治理費(fèi)13770萬(wàn)元。

        持續(xù)攻關(guān),新工藝助力產(chǎn)品升級(jí)

        在新型建材廠,破碎后的煤矸石粉末在陳化庫(kù)放置72個(gè)小時(shí)后,會(huì)沿著運(yùn)輸皮帶進(jìn)入成型車間。粉末通過(guò)三級(jí)攪拌加水提純后,被擠壓成型、鋼絲切坯,隨后被一支巨型機(jī)械手整體移動(dòng)到軌道車上,等待成批運(yùn)往火窯。

        王鵬介紹,近年來(lái)新型建材廠在之前工藝的基礎(chǔ)上不斷迭代升級(jí),采用了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的全硬塑真空擠出機(jī),從原料粗破系統(tǒng)、切碼運(yùn)系統(tǒng)、窯車運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)到熱工測(cè)控系統(tǒng)等全部采用自動(dòng)化控制。

        張?zhí)榻B,以前識(shí)別窯溫,只能通過(guò)觀察火的顏色來(lái)判斷溫度合適與否。而現(xiàn)在,安裝的熱電偶測(cè)溫儀能夠精準(zhǔn)調(diào)控風(fēng)量大小、風(fēng)機(jī)頻率,使得成品率從90%躍升至98%以上。

        “新的生產(chǎn)線讓制磚原料100%來(lái)自煤矸石,不再需要黏土成分?!蓖鮼唽幗榻B,新型建材廠將環(huán)式破碎機(jī)更換為更先進(jìn)的細(xì)錘式破碎機(jī)后,煤矸石顆粒度降至0.2毫米以下,增加了煤矸石的粉末黏結(jié)度。煤矸石每日的消耗量比以前提高了10%,經(jīng)濟(jì)效益也顯著提升。

        “從‘生態(tài)包袱’到‘綠色財(cái)富’,我們的目標(biāo)不僅是治理固廢,更是打造一條可持續(xù)發(fā)展的全新路徑?!鄙矫簢?guó)際經(jīng)坊煤業(yè)黨委書(shū)記、礦長(zhǎng)李忠杰表示,未來(lái)山煤國(guó)際經(jīng)坊煤業(yè)將進(jìn)一步探索煤矸石高值化利用技術(shù)路徑,用生態(tài)綠色鋪就煤炭高質(zhì)量發(fā)展底色。


           

      責(zé)任編輯:暢任杰

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